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12月12日至21日,安庆石化电仪中心针对炼油新区循环水风机运行状况,多方联动,积极安排检修人员,对己满“服役”期的电机进行“换肠清胃”,圆满完成新区循环水风机预防性检修任务。
    炼油新区循环水冷却风机担负着新区柴油加氢、重油加氢、重整、空分空压、污水处理等装置生产热水的置换任务。5台电机均为185千瓦、6千伏,安装在离地20米高的平台上,电机带动长长的转杆转动,使生产热水迅速降温,再由冷水泵送往生产管网,达到给运行设备降温的目的。
    循环水风机属于4级低速电机,长期的连轴转,使多台风机的运行天数达到800天以上,符合定期检修条件。电仪中心炼油电气区域技术员丁寒松早早地做好设备检修计划,报备电机轴承,积极联系水务部技术人员,利用冬季低温设备“休眠”期,逐台进行检修。
    12月12日,炼油电气区域根据循环水生产情况,合理安排,积极组织,先将达不到定期检修要求的K01/5X电机进行全面检查,再投入停运的K01/4X电机的检修中。技术员丁寒松办理好一应检修作业票证,维护二班班长殷悦与操作工联系,填好停电票后,派人摇出电机开关柜小车,合上接地刀,挂上“禁止合闸,有人工作”和“己接地”标示牌。随后,来到高层平台上,殷悦指派专职监护人员后,组织人员拆去电机电缆接线和地脚螺丝,检查电机引线,配合盈创公司用70吨吊车将电机从20米高台上缓缓吊落至地面上。
    同时,电仪中心、水务部、盈创公司等相关人员集结一堂,在现场督战。监护人员督促检修人员高空作业时远离栏杆,检修工具要摆放整齐,拆卸的地脚螺丝用纸箱装好;吊装时,拉设警示绳,全程用摄像机记录吊装图像。吊装任务完成后,检修人员用叉车将电机铲回厂房。大家快速拆除对轮、前后大小油盖,利用液压拉爪拆除电机前后轴承。检修人员一边用毛刷清理风罩和机身灰尘,一边用抹布清理电机机身口的污垢及转子轴上的油垢,再用清洁剂清洗前后内外小油盖及注油孔;待晾干后,先把内小油盖上好,立即用加热器给轴承加热,达到107℃后,迅速将轴承推进转子轴上,待轴承冷却下来,加上新润滑油脂,按照拆卸顺序恢复安装。试验班立即给电机做好耐压试验,再用吊车将电机吊至高层平台上,快速接好电机电缆,恢复运行。
    14日、19日、21日,炼油电气区域按照检修计划,精心组织人人,又分别完成了对K01/1X、K01/3X、K01/2X三台电机的检修任务。
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